1.1 原除塵系統(tǒng)
該系統(tǒng)于20世紀70年代初設計、施工,并投入使用。現場設有空氣壓縮機,可以產生高壓氣體,用于氣力輸送系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有輸送距離遠、輸送量大、系統(tǒng)所需供料設備少等特點,是國內應用_早、_廣泛的一種氣力除灰方式。系統(tǒng)由供料設備、氣源設備和集料設備三大基本功能組分以及通風除塵系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等構成。該氣力輸送系統(tǒng)原設計采用兩套子系統(tǒng),投料車間的通風除塵系統(tǒng)采用上吸式排氣罩,排氣罩直接安裝于投料口的上方2m處,離心式風機安裝在室外的屋頂上。該除塵系統(tǒng)直接將所吸收的水泥粉塵排至大氣中,而且兩臺離心式風機的功率均為25KW。
1.2 粉塵污染狀況
原通風除塵系統(tǒng)基本上處于報廢狀態(tài),工人在投料操作中受水泥粉塵污染嚴重,同時系統(tǒng)產生的粉塵對周圍環(huán)境造成了很大的污染。近幾年經有關環(huán)保部門的每年檢測,投料車間的粉塵濃度為84mg/m3,__規(guī)定的_高容許濃度6mg/m3的13倍,操作室的粉塵濃度為36mg/m3,__規(guī)定的_高容許濃度6mg/m3的5倍。投料時整個投料車間內到處彌漫著水泥粉塵,地面上的水泥積塵很多。
1.3 原有除塵系統(tǒng)癱瘓的原因
其原因主要是原來設計的通風除塵系統(tǒng)不合理,本身存在很大的缺陷,同時維護工作做的不好,也是造成污染的一個重要原因。上吸式排氣罩雖然可以排走一些粉塵,但是它不是采取措施主動抑止粉塵飛揚的產生,只是被動的將生產過程中飛揚起來的粉塵排走,而且采用上吸式排氣罩,使得粉塵在進入排氣罩前先通過工人的操作區(qū),這樣工人在投料過程中必然受到水泥粉塵的污染,給他們的身心健康造成很大的危害。這種通風設計是不合理的,因而給系統(tǒng)帶來了很大的缺陷。
原來的氣力輸送系統(tǒng)的設計中,在地下儲料罐上設有卸壓管道,用來把儲料罐內的輸灰結束時剩余的正壓排除掉,以便進行下一次的投料。但是由于日常設備維修和管理的不夠重視,該卸壓管道已經生銹腐蝕,已經不能正常工作了。從而造成地下儲料罐在氣力輸送過程結束時,罐內總是殘余輸灰過程中的正壓。這樣當再次往地下儲灰罐投料時,一旦打開進料閥,儲料罐內的水泥粉塵在罐內剩余正壓的作用下,_會噴出儲料罐,造成嚴重的粉塵污染。
2 新系統(tǒng)的設計
2.1 新除塵系統(tǒng)的結構
a) 將原有的機械振打式布袋除塵器改為脈沖式布袋除塵器。一方面由于原有的機械振打式布袋除塵器已經不能使用,另一方面因為脈沖式布袋除塵器與機械振打式除塵器相比,具有除塵效率高、壽命長、維護工作量小等優(yōu)點,還可利用原有的空氣壓縮機,不增加工程造價。
b)由于除塵車間的生產工藝采用兩套系統(tǒng),一套系統(tǒng)用于正常的生產,另外一套系統(tǒng)為備用,所以,在設計新的除塵系統(tǒng)時,充分考慮到生產的實際要求,本著降低工程造價的原則,將兩套除塵子系統(tǒng)的除塵管道并聯(lián),兩套子系統(tǒng)合用一臺除塵器
c)充分利用現場的實際條件,采用兩級除塵方式。即在脈沖式布袋除塵器前加設_除塵器(沉降室),使得大部分水泥粉塵在沉降室里沉降,降低了脈沖式布袋除塵器的負荷,提高其壽命,降低運行費用。為了節(jié)約成本,利用現場原有的一個水泥罐體作為該沉降室除塵器,使得除塵系統(tǒng)中的絕大部分水泥被截留于該罐體,利用原有的水泥罐輸灰管道系統(tǒng),將截留下的水泥輸送到罐車,再次利用。這樣既治理粉塵污染,又回收水泥,創(chuàng)造了經濟效益。
2.2 系統(tǒng)工作流程和控制系統(tǒng)
氣力輸送現場的工作條件比較惡劣,對通風除塵系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求很高。為了實現對工作流程的安全可靠控制,設計了單片機控制器。cpu采用AT89C2051芯片,輸入信號采用光電隔離技術,_消除干擾,通過內部定時和邏輯運算控制可控硅無觸電開關,_終去控制相關電磁閥動作,確保系統(tǒng)安全可靠運行。在單片機的芯片內,裝入控制程序,使得整個工藝流程的操作簡便而可靠。
在氣力輸送過程中,保持通風除塵系統(tǒng)的風機一直運轉。在上一氣力輸送過程結束時,先打開除塵系統(tǒng)中通風管道上的除塵閥,讓地下儲灰罐內的正壓經過通風管道而卸除。五秒以后,當儲灰罐內為負壓時,再打開儲灰罐上的進料閥,投料時儲灰罐內的水泥粉塵_不會在正壓的作用下噴濺出來而造成粉塵污染和進入操作區(qū)對工人造成身體上的傷害。解決了投料車間的主要粉塵污染問題。而且使粉塵不會在進入通風系統(tǒng)之前,先經過。從而不會對工人的身體健康產生危害。
當地下儲灰罐達到一次輸料容量時,先關閉進料閥。這樣_在整個投料過程中,進料口處都是處于負壓狀態(tài)。進料閥關閉之后,關閉通風管道上的除塵閥。然后打開連接著高壓罐的進氣閥,讓現場的高壓罐內出來的高壓氣體_進入儲灰罐。當氣體的壓力達到儲灰罐上的壓力表設定的壓力上限時,脈沖閥打開,開始向室外的水泥罐輸送水泥。
由于氣力輸送過程的需要,從現場的高壓罐向氣力輸送管道引了幾根高壓氣體管道。在輸送過程中,間隔的向輸送管道輸送高壓氣體。送氣時間為10秒,停氣時間為5秒。把送氣時間和停氣時間寫到單片機的程序里面,從而可以根據需要對脈沖閥送、停氣時間進行調整,實現了輸送過程的自動控制,提高了輸送效率。
當儲灰罐上的壓力表到達設定的壓力下限時,關閉高壓管道上的進氣閥。在儲灰罐內剩余的正壓的作用下,再向水泥罐內輸送一些水泥。延遲五秒后,關閉脈沖閥,停止氣力輸送。此時,儲料罐內還是剩余_壓力的正壓的,所以此時還不打開進料閥。
脈沖閥關閉后,打開除塵閥,儲料罐內剩余的正壓通過除塵管道而卸除。從而消除了“放炮”現象的形成。儲料罐內的正壓卸除后,再打開進料閥,開始下一個輸灰系統(tǒng)。從而完成一個氣力輸送系統(tǒng)過程。
在整個工作過程中操作人員只需要在氣力輸送過程開始時按“打開風機”;然后按“系統(tǒng)開始”鍵,則排氣閥自動打開,延時五秒后,進料閥自動打開。此時,工人開始往儲料罐打灰,當儲料罐滿后,按下“輸灰開始”鍵,進料閥自動關閉,之后延排氣閥關閉,然后進氣閥打開,往儲料罐內輸送高壓氣體;當儲料罐內的氣體壓力達到壓力表設定的壓力上限時,脈沖閥自動打開。開始輸送水泥進水泥罐。當儲料罐罐內的氣體壓力達到壓力表設定的壓力下限時,此時儲料罐內的水泥已經基本輸送完畢。脈沖閥自動關閉,不再輸送水泥。然后關閉進氣閥,不再往儲料罐內輸送高壓氣體,同時打開排氣閥,延時五秒后,等地下儲料罐內形成負壓,進料閥自動打開。工人可以再次往儲料罐內打灰。又開始了下一個工作流程。
2.3 除塵系統(tǒng)中風速的確定
2.3.1 含塵氣體流的壓力損失
在計算該除塵系統(tǒng)管道內空氣和粉體兩相流的壓力損失的時候,認為該兩相流是懸浮流[1]。在懸浮式輸送中,氣固兩相流的壓力損失的確定,按下述原則處理[2]:
_,將兩相流中的顆粒群運動,視為一種特殊流體,它在管道中運動和一般流體一樣,有摩擦阻力和局部阻力,所引起的附加壓力損失,分別服從達西定律及局部損失定律;
_,在確定純氣流壓力損失時,忽略物料所占的斷面積和容積,按單相氣流的壓力損失來計算;
第三,兩相流的壓力損失Δpm是氣流的各項壓力損失Δpa與顆粒群運動附加的各項壓力損失Δps之和,即Δpm=Δpa+Δps ;
第四,兩相流的總壓力損失,由加速壓損、摩擦壓損、懸浮提升壓損及局部壓損所組成。
空氣和粉塵所消耗的_能量都是由空氣流的壓力能量來補償的,這樣_可以根據功能原理來計算各個部分的壓力損失。空氣的速度與粉體顆粒的速度不同,產生的動能和各種壓損也不同,所消耗的各種能量_分別計算。
2.3.2 除塵管道風速的確定
通風管道采用φ168×8的鋼管,從地下儲料罐引至現場的沉降罐,現場的沉降罐為高10m,直徑為4m的水泥罐。為了使地下儲料罐進料口處所產生的粉塵不向四周擴散,同時使進料口周圍的粉塵在負壓的作用下隨周圍的空氣流向儲料罐,取進料口處的控制風速為0.5m/s。按照這個控制風速,得到除塵管道內的風速為22.6m/s。內徑150mm的鋼管,其沿程阻力與管內風速的關系,經試驗,得到如圖4的曲線關系。從圖4可得,當風速為22.6m/s時,管道的沿程阻力為45pa/m。由沿程阻力、管道風速,根據上述的公式,可以得出系統(tǒng)的壓力損失即風機需提供的風壓為5331pa,風量為1656m3/h。在滿足風壓、風量的條件下,選擇9-26-_型風機,轉速為2900r/min,功率為12.9KW ,脈沖袋式除塵器選擇MC60-Ⅱ型。
3 改造后的運行情況
改造后的通風除塵系統(tǒng),經過兩個月的運行,除塵效果非常好。在投料過程中也沒有發(fā)生粉塵飛揚現象。投料車間的粉塵污染問題已經得到解決,投料車間的粉塵濃度也在允許的_高濃度之下(6mg/m3)。經過沉降除塵的氣體從沉降罐出來后,進入脈沖袋濾式除塵器,再次經過凈化除塵后,達到_規(guī)定的空氣排放衛(wèi)生標準,排入大氣。從而對周圍的環(huán)境不造成粉塵污染。整個系統(tǒng)的改造得到了該物資轉運庫公司的高度認可和贊揚。